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简要描述:
淮南mbr一体化污水处理设备 型号齐全电磁EM高级催化氧化法是利用电磁切变原理,改变废水中水分子、有机污染物分子和离子氛团簇结构,改变被处理废水的理化、分子力学性质,增强臭氧在废水中的溶解性能,提高臭氧与有机污染物的反应效率。反应器内添加贵重金属催化剂填料,废水在电磁(EM)切变场及专用催化剂的作用下直接激发产生羟基自由基(•OH),其氧化还原电位E0=2.8eV,具有强的氧化性,可使废水中
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
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处理量 | 1-100m³/h | 额定电压 | 220v |
额定功率 | 3.5-30kw | 空气量 | 120m³/min |
出水管口径 | 100-3000mm | 进水管口径 | 100-3000mm |
流量计规格 | 按需定制m³/h |
淮南mbr一体化污水处理设备 型号齐全
1、中试工艺设计
1.1 中试原理分析
电磁EM高级催化氧化法是利用电磁切变原理,改变废水中水分子、有机污染物分子和离子氛团簇结构,改变被处理废水的理化、分子力学性质,增强臭氧在废水中的溶解性能,提高臭氧与有机污染物的反应效率。反应器内添加贵重金属催化剂填料,废水在电磁(EM)切变场及专用催化剂的作用下直接激发产生羟基自由基(•OH),其氧化还原电位E0=2.8eV,具有强的氧化性,可使废水中长链有机污染物化学键发生断裂,生成短链易降解有机污染物,大部分有机污染物被直接氧化降解为终产物CO2和H2O及中间态高活跃产物,从而有效去除废水中COD。
中试废水经提升泵提升至一级电磁EM高级催化氧化工艺段,此工艺段由3个高级催化氧化反应器串联而成。提升泵与反应器间设置EM发生器,反应器内添加贵重金属催化剂填料。通过射流泵对一级催化氧化发生器内废水进行循环,循环管道上设置EM专用射流器,臭氧发生器与其相连接,用于投加臭氧气体。含臭氧气体连同循环废水,在EM专用射流器反应器内混合后,分别进入3个高级催化氧化反应器,在贵重金属催化剂作用下,激发产生羟基自由基,在其高氧化电位作用下,部分难降解有机污染物发生断链反应形成短链易降解有机污染物,部分直接氧化生成CO2、H2O。
经过一级高级催化氧化处理后,废水已基本得到改性,形成存在大量反应活跃的中间态产物的改性废水,进入缓冲水池,经提升泵提升到二级高级催化氧化段对废水进行再处理,进一步去除废水COD,处理后出水由末端反应器上端出水口排出。
2、中试效果分析
2.1 中试参数设计
为最大限度接近生产实际,中试进水直接取自现处理系统出水,其COD含量60~80mg/L。中试设计规模500L/h,反应器内有效停留时间20min,含臭氧气体浓度130mg/L,最大进气量500L/h。兼顾处理效果与经济性,分4个阶段优化进水负荷与臭氧量,每阶段运行周期10天。
2.2 中试分析
初始阶段进水负荷为设计负荷的60%,进气量500L/h,臭氧总投放量为216mg/L,其中一级进气量250L/h,臭氧投加量108mg/L,二级进气量250L/h,臭氧投加量108mg/L。全程跟踪试验装置运行情况,对终端出水COD含量进行检测并做好记录。
根据试验数据,对中试参数进行优化。为确保检测数据的可比性,此阶段只对臭氧投加量进行优化,其浓度保持不变,进气量调整为350L/h,臭氧总投加量152mg/L,较上一阶段减少64mg/L,其中一级进气量200L/h,臭氧投加量87mg/L,二级进气量150L/h,臭氧投加量65mg/L。继续运行10天,观察出水水质变化情况。
第一阶段进水量为设计进水量的60%,投加臭氧量达到216mg/L,在4个试验阶段中投放量最大,总体处理效果,出水COD平均值31.49mg/L,COD平均去除率54%;第二阶段臭氧量投加量较第一阶段减少64mg/L,出水COD平均值38.25mg/L,COD平均去除率37%;第三阶段进水量调整到满负荷,臭氧进气量调整到初始值500mg/L,臭氧投加量130mg/L,出水COD平均值37.8mg/L,与第二阶段相比,臭氧投加总量接近,处理效果接近;第四阶段满负荷运行,进气量调整到350mg/L,臭氧总投加量减少39mg/L,出水COD平均值45.51mg/L,COD平均去除率32%,基本满足设计要求,但检测数据明显偏上限值,去除率也明显下降,近下限值。
淮南mbr一体化污水处理设备 型号齐全
3、结论
采用电磁EM高级催化氧化法,在现场开展对油田废水深度处理的中试研究,共进行4阶段试验,对检测数据进行对比分析,得出如下结论:
结论1:电磁EM高级催化氧化法深度处理油田外排废水效果良好,处理后废水COD指标能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准中COD≤50mg/L的要求。